水性油墨废水采用全自动加药装置混凝脱色工艺优化研究

来源: 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司

水性油墨废水采用全自动加药装置混凝脱色工艺优化研究
 水性油墨也叫水基油墨、环保性油墨,简称水墨,是由水溶性高分子树脂、色料(即颜料)、溶剂(主要是水)和相关助剂经物理化学过程组合科学制备而成的。水性油墨在应用*域的废水来源主要是更换油墨等需要清洗印刷相关设备的排水,例如:洗棍、洗槽、洗桶、冲洗操作间等产生的废水。虽然应用*域废水的个体排放量较小,但由于水性油墨在印刷行业中的应用广泛,其总体排放量还是巨大的,也应引起足够的重视。因此选择符合实际的运行方案来处理水性油墨废水成为印务行业的*项迫在眉睫的任务,本文针对湖北劲牌印务有限公司水性油墨的性质,采用了混凝法对水性油墨的生产废水进行处理,探讨混凝剂、助凝剂种类和投加量等因素对处理效果的影响,提出优化的工艺参数。
  实验部分1.1废水水质
  此废水实验来自于湖北劲牌印务有限公司,原水pH值为9~10,COD为22427mg/L,色度102400倍。
  实验方法
  分别取原水400mL于6个TA6-3型程控混凝试验搅拌仪烧杯中,调节pH值,投加适量混凝剂,先快速搅拌(300r/min)30s,然后中速搅拌(100r/min)3min;再投加适量助凝剂慢速搅拌(40r/min)5min,静置沉降40min,取上清液测定COD及色度,确定各因素影响的*条件。
  结果与讨论
  当助凝剂投加量*定,沉降时间相同,混凝剂投加量为200mg/L时,投加不同种类的混凝剂进行试验,其中FeSO4的处理效果*,脱色率和COD去除率分别高达97.19*和92.7*。综合考虑,本研究选择FeSO4为*混凝剂。
  加量对废水处理效果的影响
  当助凝剂为2mg/L,pH=5,沉降时间为40min时,考察混凝剂FeSO4投加量对处理效果的影响,混凝剂FeSO4在不同的投加量下对废水的处理效果不同。初始阶段随着FeSO4的投加量增加,脱色率和色度去除率逐渐上升,当投加量达到200mg/L后,废水的处理效果呈下降趋势。这是因为当混凝剂投加过量时,虽然增加了络离子的数量,但架桥所必须的粒子表面吸附点却减少了,架桥变得困难。同时,由于混凝剂过量,单个胶粒充分吸附络离子达到饱和,无法再与其他胶粒发生交联作用,形成稳定胶体而不易凝聚。因此,为了保证絮凝效果,试验确定混凝剂FeSO4投加量为200mg/L。
  通过试验结果表明,湖北劲牌印务有限公司产生的水性油墨废水混凝处理工艺的*优组合为:选取硫酸亚铁为*混凝剂,投加量为200mg/L,*pH值为5,*助凝剂为PAM,投加量为2.5mg/L,沉降时间为40min。在此条件下,本试验废水处理后的废水COD去除率达92*以上,色度去除率达97*以上。
  本研究作为*种水性油墨处理的重要前处理工艺,*大的降低了废水的COD和色度,减轻了后续处理的负荷,对实际工程的前处理有*定的指导意义。
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