油田回注污水处理系统采用“两沉降+水质静稳+两过滤”工艺

来源: 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司

 油田回注污水处理系统采用“两*沉降+水质静稳+两*过滤”工艺

  油田的回注污水处理系统经过不断改造,其回注污水水质得到了明显改善,处理后污水中的悬浮物由10mg/L以上降到5mg/L。但在运行过程中发现,处理后的回注污水水质不稳定、指标波动大,水质恶化时很难在短时间内找出原因并及时采取措施,缺乏有效控制手段。不仅干扰了设备的正常运行,还影响了注入井的注入能力,增加了水井的维护工作量。
  有研究认为,水质是实现油田“注够水、注好水、有效注水、精细注水”的基础,处理后回注污水的水质直接影响配水间及井口的水质状况。因此,提高回注污水处理效果显得尤为重要。
  铭源凯德采用*种新的控制手段,将整个回注污水处理系统合理地分成6个节点并制定出各节点的水质指标,每隔6h进行检测,对容易发生水质波动的节点进行加密巡测,对可能出现的问题提前做好应对措施。该技术有利于及时发现并处理问题,保证回注污水处理后水质的长期稳定。
  1 水质波动原因分析
   油田回注污水处理系统采用“两*沉降+水质静稳+两*过滤”工艺, 油区来水先进入1#沉降罐(700m3),该沉降罐主要是对油区来水进行沉降和缓冲;随后进入2#沉降罐(700m3),经过加药处理后再次沉降,至此系统已除去绝大部分污油和大颗粒悬浮物;回注污水再由管道泵输送到反应罐,反应罐为回注污水处理系统的核心设备,其中部投加碱性调节剂,底部投加絮凝剂,反应沉降后污水进入1#污水接收罐(500m3),再进入核桃壳过滤器、纤维球过滤器,经两*过滤后由注水泵外输至计配间配注。
  经分析认为,造成回注污水水质波动的原因主要为以下2点:
  (1)当油井进行酸洗、酸化作业后,油区来水的pH由7迅速下降到5左右,含油量及总铁含量迅速增加,严重影响了化学药剂的絮凝效果。
  (2)油区来水的温度波动影响了化学药剂的絮凝效果,导致水质波动大。
  当混凝温度低于30℃时,常用混凝剂的混凝效果较差,沉降时间长,反应罐出口水质恶化;同时水中的矿物质溶解度下降,造成过滤困难,悬浮物上升。

    2 水质节点控制技术
  从回注污水的处理流程可以看出,回注污水处理系统由多个处理单元组成,任何*个单元出现故障都将影响*终的水质指标。而水质节点控制技术就是将*终控制变为过程控制,在污水处理的除油—絮凝反应—过滤—输送流程中,从油区来水至注水泵进口分出6个节点:节点1,油区来水;节点2,缓冲沉降罐出口;节点3,反应罐出口;节点4,核桃壳过滤器出口;节点5,纤维球过滤器出口;节点6,注水泵进口。对每个节点的水质实施控制管理,从而保证注入水的水质。
  2.1水质节点控制指标
  综合考虑实际运行过程中60*以上时间能达到的*处理效果、各设备的额定处理能力以及回注污水水质标准要求,确定水质控制指标,

     2.2水质波动时的加药方案
  首先将全部集中在反应罐的3个加药点增加到6个(2#沉降罐前2处和过滤器提升泵前1处),并对各个加药点投加的化学药剂进行筛选,主要筛选了油区来水低温时的混凝剂,以及pH降低、含铁量增加时的除铁氧化剂,同时又针对各种来水的水质变化情况,通过室内试验和现场应用制定出各种药剂投加应急方案。
  2.2.1混凝剂的筛选
  主要考察了硫酸铝和聚合铁两种混凝剂。首先将药剂稀释成质量分数为1*的水溶液,然后取500mL现场未加药的污水置于广口瓶中,加入药剂并搅拌,在水浴中按要求升温,沉降1h后观察水质情况。

 2.2.2氧化剂的筛选
  对双氧水、次氯酸钙、高锰酸钾、稳态二氧化氯进行对比试验,步骤如下:分别取1000mL污水,依次编号1~4号,分别加入双氧水、次氯酸钙、高锰酸钾、稳态二氧化氯(活化后)10mg/L,搅拌,再分别依次加入100mg/L碱性调节剂、75mg/L硫酸铝、4mg/LPAM,充分搅拌过滤后,测定滤液的各项指标, 将4种氧化剂与其他药剂联合使用后,除铁效果都能达到标准要求。考虑到现场工艺的复杂情况,*终选择高锰酸钾和稳态二氧化氯作氧化剂,高锰酸钾加在2#沉降罐进口,稳态二氧化氯与硫酸铝混合,在管道泵前加入。

  4 结论
  采用水质节点控制技术后, 油田的污水处理效果得到有效提高,可节省维护成本总费用101.5万元,为其他油田提供了较好的借鉴。

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