化工企业水冷却、水循环和换热设备水垢清洗保养

来源: 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司

化工企业水冷却、水循环和换热设备水垢清洗保养

*、工业清洗背景
  对工业企业而言,随着设备制造技术的不断完善和提高,各种类型的换热设备、水循环设备越来越多。设备系统保持清洁畅通的水道可以在额定的功率下高效运行。如果*旦水运行设备或系统被水垢堵塞,将会导致效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,*终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
  化工企业水冷却、水循环和换热设备较多,这些部位由于水质的原因经常结垢,导致换热效率降低、能耗增加、机件寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。
  1、冷冻机清洗
  在制冷系统的正常运转中,节能与否是*个值得考虑的重要问题。冷凝器为制冷系统中必不可少的四大部件之*,它是通过水或空气把系统中的热量带走。在管壳式冷凝器中,水管内易结水垢,尤其是海水或水质差的地方更易结水垢,不仅影响传热效果,使压缩机的排气压力、排气温度升高,压缩机的制冷量减少,耗电量增加,且年*不去垢,长期运转使用,压缩机的使用寿命大大下降,致使制冷系统不能正常运转。
  某大型企业冷冻机水循环系统结垢严重,影响了设备的出力。该冷冻机螺杆式盐水机组,制冷剂R22,电机功率220KW,冷却水进水温度30℃,盐水出水温度-10℃,制冷量565KW。清洗范围包括*个卧式冷凝器、*个油冷却器及其管路。清洗后,效果明显。清洗前油温80℃左右,清洗后油温50℃;清洗前排气压力17 Kg,清洗后排气压力10~11 Kg,企业比较满意。

     2、空压机清洗
   空压机轴功率315KW,转速1492 r/min,排气量警864L/S,清洗前机头温度97℃左右,油分温度86℃左右,该压缩机机头温度超过100℃设备报,超过110℃设备跳停。清洗前运行温度已经临近设备报警温度,迫切需要对换热系统进行清洗。经过四个小时的清洗,对清洗后的设备立即进行了运行,清洗后机头温度83℃左右,油分温度72℃左右,温度下降比较明显,符合企业要求。

3、油冷器的清洗
  油冷器主要用于对润滑油进行降温,如果其换热不良,将会使得油温偏高,导致润滑不良,机件温度升高,影响机械的正常运行。所以,需要对换热器进行定期清洗。
  硝酸车间鼓汽轮机润滑油站冷却器,换热面积40㎡,四管程,为油水换热。清洗前油温偏高,影响机器的正常运行,清洗后油温下降,机器恢复换热效果,运行良好。

4、洗水分离器清洗
  洗水分离器型号为Φ3000×7000×20/8900,介质为环己烷、环己酮、环己醇、废碱、水,容积50立方米,工作温度*般为90多度,*100℃,压力1MPa。分离器上部由*根直径200mm的管路通入料液(上道工序的环己烷、环己酮、环己醇、剩余的少量碱液和工艺水),料液管水平深入罐内7米,管子上开孔尺寸为直径50mm,双排,南边,排距约100mm,共30余个,设计流量每小时200余立方,现在只能达到设计流量的70*,影响车间的正常生产。

 5、石墨冷凝器清洗
  石墨冷凝器为25㎡,介质为氰乙酸(少量)、氯化钠(少量)、水与循环水换热,换热面积25㎡,工作温度*般情况下低于80℃,工作温度越低,蒸水效果越好,并且工作时间越短,新设备工作时间*般在5个半小时到6个小时,冷凝器换热效果下降,工作时间延长,清洗前工作时间已达到8个小时。该冷凝器由两个石墨冷凝器串联组成,总换热面积50㎡,我们指导清洗的换热器为下部换热器。经了解,企业以前曾经外协清洗过,经企业化验清洗剂为浓度23*的盐酸,清洗后,工作温度降为65℃,两个月后,温度上升至80℃,企业对清洗效果不满意。
  现场连接泵和清洗管路,清洗过程中反应剧烈,循环清洗二十余小时。接着企业自主清洗了上部换热器,设备运行后效果显*,工作温度下降,工作时间缩短,效果明显。

 6、冷冻机卧式冷凝器清洗
  冷冻机水冷却系统清洗,该设备用于冷却R22的卧式冷凝器结垢较严重,导致制冷系统排气压力、排气温度升高,压缩机的制冷量减少,耗电量增加,负荷提不起来,影响和制约正常生产。该卧式冷凝器,设计压力管程0.4MPa,壳程1.9MPa,*工作压力管程0.4MPa,壳程1.85MPa,介质管程循环水,壳程R22,换热面积67m2。使用两年后,管壁内结了*层致密坚硬的水垢,厚度约为0.3mm左右,由于水垢导热系数非常低,严重影响了设备的换热效果。通常情况下企业采用外协酸洗的方式对冷凝器进行清洗,由于冷凝器铜管与管板采用胀接的方式连接,普通酸洗对设备腐蚀严重,*易导致管板渗漏,泄露R22(氟利昂)介质,导致冷凝器损坏。*旦出现渗漏,企业只能外协更换铜管,重新胀接。企业对该冷凝器进行了自主清洗,清洗时间共4小时,清洗效果好,管程内铜管露出了金属原色,企业对管板进行了现场检测,未发现渗漏现象。企业对清洗效果相当满意,不但学会了自主清洗,节省了费用,并且对设备无腐蚀。

 7、冷冻干燥机水冷却器清洗
  冷冻干燥机水冷凝器结垢清洗,该冷冻干燥机冻干面积:10m2,排水量:120Kg,功率:80kw。每套设备配备C+S管水冷却器三台,每台换热面积:7.8m2,设计压力:1.96Mpa,设计温度:≦150℃、≦130℃,工作介质:R22、R12,部件材质:管程为铜质,壳程为碳钢。换热器的工作温度必须控制在45℃以内,温度过高,就会造成系统的冻干温度高于运行要求的-50℃而影响生产。换热器的正常工作压力为1.5Mpa,结垢后导致压力上升甚至达1.8—2.0Mpa,温度上升到60—70℃而无法运行。
  根据现场观察到的设备情况来看,设备垢质主要以碳酸钙、粘泥及氧化铁为主。而且了解到企业此前曾经采用化学清洗的方法进行过清洗。因设备内部具体情况不明,结合上述了解到的信息,采用了15公斤左右的清洗剂,兑水比例约为1:2的情况下进行了两小时的循环清洗,并建议企业以此次清洗为参考,针对其它设备清洗时,可根据清洗效果随时调节兑水比例和清洗时间。清洗完毕后,拆卸设备两端封头观察,清洗效果非常明显。管程中不但清洗出了金属表面,而且加工螺纹也完全显露出来。只是在管板表面的死角部位有局部的残留,而且基本松动,非常容易清除。针对此次清洗,企业的部门*导也到现场观察了清洗效果,对此效果给予了肯定,并满意我们的服务工作。

 8、整流柜的清洗
  可控硅整流器是现代自动化电镀及铝阳*氧化的理想电源设备,还可用于电解、稀土冶炼、电化学、化工设备防腐阳*保护及蓄电池充电站等做直流电源。由于可控硅等电子元件对工作温度的要求比较严格,所以整流系统需要采取降温措施,以保证系统的正常运行。常用的降温措施包括水冷和风冷两种冷却方式。
  需要清洗的整流管整流设备采用水冷的方式为工作元件降温,额定直流电压230V,额定直流电流25000A,频率50HZ,输入相数3,重量4000KG,大约有可控硅30个,该设备冷却管路以前采用碳钢管路,碳钢产生的锈垢对冷却系统造成了污染,致使换热效率降低。冷却系统主要用于为可控硅和铜母线降温,现纯水管路已全部改为不锈钢材质,不会再产生锈垢污染。该系统正常工作温度:40-50℃,超出60℃会造成可控硅爆裂。利用清洗后效果好,垢质清洗彻底,保证了设备的正常运行。

9、板式换热器清洗
  板式换热器是由*系列具有*定波纹形状的金属片叠装而成的*种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比管式换热器高3-5倍,占地面积为管式换热器的三分之*,热回收率可高达90*以上。

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