转炉除尘浊循环水处理系统改造措施及实际效果

来源: 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司

转炉除尘浊循环水处理系统改造措施及实际效果

       1 原浊循环水系统运行状况
  1.1 浊环水系统回水的特点
  炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“*文”、“二文”除尘冷却水,“*文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。
  回水呈黑灰色,SS以FeO为主,SS颗粒较大。
  炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。
  1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺
  3座转炉除尘废水由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机脱水处理,滤液汇集于滤液池,由泵组送回配水井。泥浆经板框压滤机脱水后形成的泥饼由汽车外运予以回收。
  2 产量增加带来的问题
  2.1 供水能力不足
   除尘供水量为500m3/h干线压力0.7MPa,随着第三座转炉的投产,限于泵站环境条件制约,仅将单吸泵组改为双吸泵组,供水量增至800m3/h干线压力0.9MPa。由于炼钢产量进*步提高及转炉除尘工艺的改造,原系统中供水泵组供水能力再*次显出不足,需要提高泵组的供水能力。满足除尘工艺水量1000-1200m3/h,用水点压力0.4-0.6MPa的要求。
  2.2 沉淀池能力不足
  2座ф24幅流沉淀池是本系统重要的处理构筑物。在此,回水中的悬浮物沉降至池底,在刮泥机的作用下,进行初步浓缩,形成底流泥浆,由泥浆管排出,泥水初步分离。
  在沉淀池有效水深*定时,缩短了沉淀时间,也证明了水量的增加必然给沉淀池出水水质带来不利影响。造成喷嘴布水不均,甚至堵塞喷嘴。虽经改造喷嘴形式,增大风机叶轮直径,除尘效果仍理想。
  2.3 泥浆处理能力不足
  氧气顶吹转炉烟气净化的污泥含铁量达60*左右,具有含铁量高,烧结性能好,易成块,含氧化钙可降低烧结过程中石灰需要量,因此考虑回收。由于处理水量的增加,沉淀池需频繁排泥,泥浆含水量提高,含泥量降到10%以下,原系统中3台浓缩机已造无法使用,沉淀池排出泥浆直接送至板框压滤脱水,导致压滤机过滤时间延长。在钢产量迅速增加,污泥量大幅度提高的情况下,无法及时处理沉淀池排出泥浆。
  2.4 泥浆管道堵塞及滤布磨损
  在沉淀池内泥浆总量高的情况下,原系统即使排泥频繁,也易发生排泥管堵塞的现象。通过对生产中堵塞的排泥管切断分析,管道中沉积的悬浮物约1/4-1/3管径高度,大大降低了管道的过流断面。此外,由于除尘水中粗颗粒密度高、直径大,也是造成原系统中板框压滤机滤布磨损快使用寿命短的主要原因。
  3 改造措施及实际效果
  根据转炉烟气净化除尘工艺的要求,结合原除尘浊环水处理工艺状况,确定改造方案。
  3.1 提高泵站供水能力
  新建浊环水泵站及配套设施,安装5台多*泵组(3运2备),提高供水能力。实际生产中流量可至1000-1200m3/h,供水干线压力在1.0-1.2MPa,满足除尘工艺各用水点要求。新泵站吸水井与原泵站吸水井相通,提高了吸水井有效容积,有利于泵组稳定供水。
  3.2 改造脱水设备
  泥浆脱水设备的改造是确保沉淀地出水水质的重要措施。沉淀池中刮泥机的运动是*个矛盾过程,*方面起到了污泥浓缩作用,*方面则引起了搅扰,因此,在不改造沉淀池的前提下,必须及时处理沉淀池排出的泥浆,促进细颗粒的沉淀。
  ①安装80m2自动反冲洗过滤器6台,6台手动板框压滤机停用。使过滤面积由240m2增至320m2。泥饼实际产量每月由2000t增至4800t,*大降低了沉淀池负荷。
  ②配合压滤机扩容,改造泥浆泵站,安装3台渣浆泵组,其单台流量、压力满足4台板框压滤机同时工作要求。
  ③改造停用的3台浓缩机,恢复使用。改造后3台浓缩机相互间可独立工作,以利于设备检修。
  通过改造,沉淀池底流泥浆可连续排出处理,促进沉淀池中颗粒的沉淀,同时运行班组职工可根据生产实际采取泥浆泵*浓缩机*板框压滤机工作方式、泥浆泵*板框压滤机或浓缩机—板框压滤机工作方式,合理配置设备,防止板框压滤机喷料。
  3.3 增加沉淀的前处理
  除改造脱水设备外还应在沉淀池前去除粗颗粒,避免泥浆管道堵塞,减少滤布的磨损。在调查研究基础上,决定采用螺旋分*机,去除粗颗粒。在沉淀池前回水槽上设问板。闸板前槽壁安装旁通网板与螺旋分*机进水槽相连。通过2个闸板的开闭调节可选择是否使用螺旋分*机,以确保不停水就可检修螺旋分*机。螺旋分*机投入使用后每天分离出的粗颗粒达10t,板框压滤机滤布由原来的每天更换20块左右下降到现在每天更换10块,基本达到改造目的。

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